Intelsat 15 85Е – Зенит-3SLБ/ДМ-SLБ – Байконур – 01.12.2009 00:00 ДМВ

Автор NPOLAV, 14.02.2009 14:16:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Tiger

(350838) = 2002 EH163 = 2011 UN192

Чебурашка

ЦитироватьПри работающем маршевом был бы большой импульс последействия и проблемы с разделением.
Плюс секундный расход меньше, меньше воронка в баках, точнее выработать топливо можно.

У "Протона", при  ненамного меньшей тяге 3-ей ступени, промежуток между отсечкей маршевого двигателя и отделением головного блока всего секунд 10. Думаю,  причина не в воронке в баке или разделении. Может просто не захотели менять привыный порядок или проблема в месте для падения 2-ой ступени?

Salo

Циклограмма Протона:
ЦитироватьTime   TMITime   EventStr
-5.0   -5.0   ОТП
-1.7   -1.8   Команда на запуск ДУ 1-ой ступени
0.0   0.0   Контакт подъема
115.4   115.1   Команда на запуск ДУ 2-ой ступени
119.6   120.8   Команда на выключение ДУ и отделение 1-й ступени
323.8   324.3   Команда на запуск РД 3-й ступени
326.5   327.0   Главная команда на выключение ДУ 2-ой ступени
327.2   327.9   Отделение 2-й ступени
329.6   330.1   Команда на запуск МД 3-й ступени
341.0   341.4   Команда на сброс ГО
342.9   341.5   Признак cброса ГО
569.0   569.6   Команда на выключение МД 3-й ступени-ПK
580.8   580.6   Команда на выключение РД 3-й ступени и отделение ОБ-ГК

581.0   580.7   Конец АУ РН, отделение ОБ
661.0   661.1   Начало поджатия
675.0   675.2   Запуск МД
676.9   677.1   Конец поджатия
1102.8   1091.9   Выключение МД
Третья ступень Протона работает 11с  на рулевике после отключения МД. Тоже самое на второй ступени Р-7.
Кстати УИ РД-8 342с против 350с у РД-120. Потери импульса минимальные, а остатки топлива можно выработать насухо.
"Были когда-то и мы рысаками!!!"

Lev

Делай что должен и будь что будет

Dude

Если бы на Протоне был рулевик не РД-0214 без дожигания c уи 290, а сравнимый с РД-0213, т.е. с уи около 320 - он тоже бы дольше на нем летел и лучше вырабатывал остатки. Если тут и есть какой-то минус, то это гравитационные потери из-за меньшей тяги.

Salo

"Были когда-то и мы рысаками!!!"

Tiger

Block DM 2nd burn was started and completed successfully. Block DM and satellite will now coast for about 4.5 hours until the 3rd burn begins.
(350838) = 2002 EH163 = 2011 UN192

Reader

Цитировать01.12.2009 06:45 — Российско-украинская ракета вывела американский спутник связи на орбиту
Стартовавшая с Байконура российско-украинская ракета-носитель «Зенит-3SLБ» успешно вывела на орбиту американский спутник связи Intelsat-15. Как сообщили в «Роскосмосе», «в 06.28 мск космический аппарат Intelsat-15 отделился от разгонного блока «ДМ-SLБ»». На орбите спутник займет точку стояния 85 градусов восточной долготы.

Dude

С сайта Боинга:

Block DM 3rd Burn Ignition is confirmed. Block DM Main Engine Cutoff #3 is confirmed. Flight is nominal.

Spacecraft Separation is confirmed at 03:28 GMT, Dec. 1.

Spacecraft Acquisition is confirmed! Mission Success!

Dude

Норад поймал КА+РБ между вторым и третьим включением.

OBJECT A
NORAD #   36107
(UTC)   2009-11-30 22:21:13
48.932 633.42 мин  200 x 35 908 км

Salo

"Были когда-то и мы рысаками!!!"


Вован

Цитироватьhttp://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=8406



Как-то невертикально взлетает, неужели решили отклонять струю от агрегатов старта?

При первом пуске ровно взлетала.

Байконур надолго - навсегда


Вован

Это был 41-й пуск Зенита с Байконура (4-й Зенит-3SLБ) и 71-й вместе с Морским стартом.
Байконур надолго - навсегда

Tiger

Inclination      12.037°
Eccentricity  0.4341776
Period           13h 55m 46s (835.77 min)
Perigee x Apogee 10 252 x 35 774 km
(350838) = 2002 EH163 = 2011 UN192

Ярослав

ЦитироватьКак-то невертикально взлетает, неужели решили отклонять струю от агрегатов старта?


мне тоже показалось при старте - думал может что не так

вспомнился сразу первый старт энергии...


Lanista


Вован

Попробую сформулировать причину отмены пуска 29 ноября: при проведении режима ПУСК (5 часов циклограммы) через 1 час 30 минут после его начала во время выполнения операции системы управления РН ПОДГОТОВКА ККП (комплекса командных приборов) выявлено отклонение от нормы точности прибора ККП. На отметке времени 1 час 46 минут циклограммы введен ОТБОЙ. Захолаживание магистралей заправки РБ остановлено, стартовый комплекс переведен в режим РАБОТА СУХАЯ. Проведено два цикла работ в сокращенном режиме КНСГ (контрольный набор стартовой готовности). Отклонений по точности ККП не выявлено. Госкомиссией принято решение провести пуск РКН на следующие сутки.
Байконур надолго - навсегда